焊接技术
主办单位:天津市百利机电控股集团有限公司
国际刊号:1002-025X
国内刊号:12-1070/TG
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利用充填法替代传统焊接工艺对自磨机中空轴修复

  论文导读::针对自磨机中空轴因为腐蚀、磨损致使材质强度下降后出现断裂,致使设备频繁停机,前期多次采用传统的焊补工艺始终没有解决问题,后期使用单液疏水性PU发泡止水剂对断裂处进行充填,最终使问题得到了解决。

  论文关键词:自磨机进料中空轴,疲劳极限,材料ZG35B,充填,PU发泡止水剂

  一、引言:

  西部黄金伊犁有限责任公司原名阿希金矿,位于伊宁县城北偏东30公里处,是集采、选、冶为一体的现代化黄金生产企业。始建于1993年6月,于1995年6月投料试生产,1996年9月通过国家竣工验收正式生产,是国内第一家采用树脂提金工艺的大型矿山。我矿在矿石粗碎部分选用的是一台Φ5.5×1.8湿式自磨机,自磨机是一种不需要添加任何介质,仅依靠物料自身进行磨碎的磨矿设备。该设备自建矿使用至今由于磨损、腐蚀等原因,筒体、进排料端面及进排料中空轴等部分已出现不同程度的磨损,特别是进料中空轴处自2009年至2011年期间多次出现故障,频繁停机杂志网,致使磨机运转率低,维修费用高,严重制约了生产。为此我矿采取各种修复方案进行了多次维修,可是效果都不理想(每次维修后使用周期仅为十天左右),最后经过研究与探讨,采取了对故障处充填发泡止水剂的方案进行修复,修复后自磨机经过近半年多运转未再出现故障,提高了磨机的运转率,保障了生产的正常进行,该修复方案达到了预期的效果。

  二、设备现状分析:

  2.1) Φ5.5×1.8湿式自磨机是由筒体、端盖、排料部、给料部、轴承部、传动部、内部衬板及润滑系统等组成(如图一),其结构特点为中空轴颈短,筒体长度小而直径大,易于物料给入及分级,缩短物料在磨机内的停留时间,防止了偏析现象出现,从而有较大的生产处理能力,磨机采用稀油集中循环润滑系统。

  PU发泡止水剂

  2.2) 磨机进料部结构如图二所示,由于磨损矿浆由筒体内沿进料衬套与中空轴间隙处进入磨损区域,中空轴磨损处原厚度约为50-60mm,材质为ZG35B,此处结构呈倒三角形,矿浆易进不易出杂志网,从而加剧了此处的磨损量。当中空轴磨穿后,矿浆进入磨机中心润滑系统导致润滑油受到污染,磨机在油压过低保护作用下出现跳闸现象,检查后我们才发现中空轴由于磨损已出现穿孔,多处壁厚由于磨损厚度已不足10mm。

  PU发泡止水剂

  2.3)前期主要采取了传统焊接工艺对磨损处进行修复处理,打坡口、钻止裂孔、镶材质Q235钢板进行焊补,并利用高标号混凝土对空隙处进行了充填(希望通过灌注混凝土阻断矿浆进入的通道),但是由于内部极不规则、空间狭小,混凝土在凝固过程中会出现龟裂、收缩等原因,致使矿浆污染润滑油造成磨机故障仍频繁出现,每次故障发生后仅更换润滑油就达900Kg,焊补修复时间约为10-12小时。

  表一(ZG35B化学及物理性能):

  化学成分

  C

  Si

  Mn

  S

  P

  0.40

  0.50

  0.90

  0.04

  0.04

  物理性能

  抗拉强度 σb (N/mm2)

  σ(%)

  Ψ(%)

  冲击韧性

  焊接性

  500

  18

  25

  22j

  一般

  2.4)由于ZG35B焊接性能一般,因此焊接过程中用过多种方法,试过多种焊条,采取过多种不同的焊接工艺,但是焊接后效果都不理想,使用周期约十个工作日,最终穿孔开裂点的数量由一处不断增加,在直径为2000mm的圆周上,磨损断裂处的长度约占1/3,我们对中空轴的这一段进行了受力分析,此处仅仅是一个密封面基本上不受力杂志网,频繁出现故障的原因初步分析是:首先设备老化,此处材质强度已远远不能达到要求,已接近疲劳极限; 其次就是中空轴断裂处内部空间充填有混凝土,给焊接工作增加了相应的难度,焊接过程中易产生焊接缺陷。最根本是原因是此处材料厚度已由原60mm磨损至10mm以下,运转中会因为矿石冲击、筒体转动的震动产生共振现象,致使焊缝及薄弱处由于这种不规则的振动出现频繁断裂。

  三、采取的修复措施:

  3.1)经过多次焊补修复,一次次的失败让我们总结出:通过焊补的方法来解决这个问题是行不通的,焊接质量与材料强度我们无法保证,因此频繁的焊接修复只会将故障点的数量及长度加大,使用周期愈来愈短,最终使我们不得不放弃焊接修复的方法。

  3.2)通过对受损部位的分析与研究,我们发现受损部位不是承重受力部位,它只是中空轴润滑系统的一个密封面,只要想法做好源头密封,阻止矿浆进入受损区域,不再对润滑油造成污染基本上就可以解决问题。但是进料衬套与中空轴装配处漏洞太多,首先是焊补工作量大,没有这么长的检修时间,还有就算焊补完成,也只能解决一时,时间久了还会磨穿,故障依旧存在。

  3.3)通过多方了解与资料查阅,我们找到了一种SL668单液疏水性pu发泡止水剂,它是一种以MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)为主原料的单液聚胺脂,与水作用后形成发泡体,具有止水及填补缝隙之功能;该产品的特性:1、反应性佳,与水反应约8~10分钟发泡完成,3~7小时可完成硬化。2、产品凝固后不会收缩。3、发泡体倍数够,可高至10~25倍左右。4、与混凝土接着性好。5、可与偏酸或偏碱的水质反应而不影响发泡体的物化性。

  3.4)最终我们选择使用这种SL668单液疏水性pu发泡止水剂,来对磨机中空轴与衬套空隙处进行充填,充填时使用HX-600微型电动高压注浆机, 这种高压灌注机在工作时几秒内就能达到0---50Mpa工作压力,在这种压力下所有的空隙充填时不会留下死角。这样以来所有空隙处全部充填有止水发泡剂,最后用高压加入一定清水,使发泡剂与水充分反应,迅速膨胀发泡凝固堵塞其裂缝,由此杜绝了矿浆由磨损处进行润滑系统的通道(如图三),真正达到了完美的防渗止漏的效果。

  四、处理后的结果与分析:

  4.1)通过对磨机中空轴磨损处充填发泡止水剂最终使问题得到了解决,处理完成后经过近半年平稳运转,没有再出现中空轴开裂导致停机的恶性事故,提高了磨机的运转率,节约了维修成本。

  4.2)在此期间因为磨机检修,打开修复处进行检查杂志网,发现自充填后,中空轴不再开裂,不像是以往每次打开除旧裂纹外总是会出现几处新的裂纹,我们分析可能是空隙处充填了止水发泡剂后,发泡剂与水充分反应后形成的发泡体有一定的弹性,它充分充填了空隙处,使磨损后变的薄弱的中空轴受损处不再因震动而产生共振现象。

  4.3)理想的使用效果表明,使用这种方法来处理类似的故障是可行的,但首先受损处不能是设备承重受力点,但是这种方法只能作为设备维修应急,要想真正做到设备维护与保养要求,就必须要加强设备点检与管理工作,真正从源头上来杜绝事故发生。

  参考文献:

  《机械设计手册》第一卷机械工业出版社主编:闻邦椿2010年

  《最新中国选矿设备手册》北京机械工业出版社主编:孙时元2004年

  《焊接手册》机械工业出版社主编:中国机械工程学会焊接学会2008年

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